在铁路运输部车辆厂机车检修车间,有这样一个集体:11名成员心往一处想、劲往一处使,肩负着13台内燃机车、10台电力机车及轨道车、轨道吊车的电气部分检修重任。他们以匠心践初心,以实干担使命,用精湛的技术、严谨的作风和团结的力量,守护着机车安全运行,一心驰骋在电气战线上,他们就是机车检修车间电气检修李贵喜班组。
电气检修是机车安全运行的“生命线”,技术要求高、作业难度大、责任重千钧。班组组建初期,面对机车电气检修的诸多难题,班组长李贵喜主动挺身而出、冲锋在前,带头加班加点钻研技术、破解难题。深夜的车间里,总能看到他们忙碌的身影,一盏盏灯光映照着专注的脸庞,一次次试验凝聚着攻坚的决心,从暮色深沉到晨曦微露,没有人叫苦叫累,没有人退缩懈怠。当一个个技术难关被攻克,当故障机车重新焕发活力,大家脸上露出的笑容,是历经艰辛后最真挚的喜悦,更是对这份责任与坚守最生动的诠释。
在李贵喜的带领下,电气组始终秉持“学习强技能、实干创佳绩”的理念,面对检修技术薄弱、设备不完善的困境,电气组不等不靠、主动创新,用智慧破解难题、用实干提升效能。机车投入使用初期,检修人员技术水平有限,机车断电问题频发,严重影响运行效率。为此,班组员工集思广益、反复研讨,在厂领导和技术人员的指导下,成功设计制作了多个设备试验台,有效提升了检修效率和检修质量,从根源上减少了故障发生率。

安全是检修工作的底线,创新是守护安全的保障。在打磨电阻片作业中,因缺乏专业装夹工具,曾出现电阻片飞击的安全隐患。李贵喜看在眼里、急在心里,主动钻研,利用气动工具设计制作了一套气动装夹电阻片试验台,彻底杜绝了电阻片飞击现象,切实保障了员工的作业安全。班组员工自主研发制作辅助电机高压试验台,充分利用车间库内高压电源,加装阻尼电阻实现降压,采用36V低压控制电磁接触器的吸合与断开,精准实现停送电控制,同时安装高低压表便于实时观察电源状态,进一步提升了安全控制的可靠性。该试验台的所有部件均采用机车废旧配件制作,既解决了直接使用高压电源的安全隐患,又节约了外委检修试验的资金,实现了安全与效益的双赢。
在降成增效、提质保安全的道路上,电气组始终精益求精、持续发力。针对ZQ350-4牵引电机烧损问题,班组员工深入分析统计,发现烧损多源于接线端折损,进而导致接地线烧损线圈。找准问题根源后,他们精准施策,一是用绝缘材料对主机线圈接线端进行缠绕加固,有效缓解震动影响;二是在换向极线圈两接线端中间加装木块,并采用绝缘材料绑扎牢固,防止机车运行中因震动导致接线端折损,从根本上避免线圈烧损。经过多年实践检验,未再发生因接线端折损导致的牵引电机烧损事故,既保障了机车安全稳定运行,又大幅节约了材料费和维修成本。
为提升机车燃油经济性、优化功率运用,在内燃机车无法过轨入库检修的情况下,李贵喜班组另辟蹊径、创新突破。他们充分利用机车上的闲置装置,以DF4B型内燃机车电阻制动装置作为主发电机的耗功器,成功制作内燃机车功率调整台,精准整定主发电机功率和柴油机输出功率,确保机车始终处于最佳耗油状态——既避免了燃油浪费和柴油机欠载,又防止了柴油机过载导致的机车无力、悠车等问题。仅此一项创新,每年可节约燃油近50万元,为企业降成增效作出了重要贡献。该项设计也荣获省、市两级工会“五小”创新优秀成果荣誉。
多年来,李贵喜班组始终保持创新活力,深耕检修一线、破解各类难题,先后完成动触头座修复胎具制作、YC型接触器消弧角改造、电力机车高压熔断器柜防护装置改造、电力及内燃机车照明灯改造、EV172型撒砂电磁阀改造、牵引电机高压线接线端子压制胎具制作等10余项试验台及检修专用机具的设计制作工作,累计节约大量采购成本和检修人力成本,用创新实践书写着实干担当。
11个人,一条心,一件事。李贵喜班组的员工们,以匠心打磨技能,以实干守护安全,以创新赋能发展,在平凡的岗位上书写着不平凡的事迹。他们还将继续以饱满的热情、昂扬的斗志,扎根检修一线,以更高标准、更严要求为矿铁安全生产贡献力量,孜孜不倦书写属于矿铁人的奋斗新篇章。