创新激发强劲新动能——物资供应部焊接管厂创新创效工作侧记

2023-08-10 0

今年以来,物资供应部焊接管厂强化创新驱动,鼓舞和带动员工创新创效,不断进行技术升级与改造,强化技术革新,通过技术升级,增强生产效率和安全性,为该厂节支创效注入新活力。
    

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走进焊接管厂的钢带车间和机加车间,一排排物料码放的整整齐齐,一台台新设备正卖力地工作着。今年上半年,该厂投用了滚丝机、引进智能轧花编织焊接网生产线等6套新设备投用在生产线上,使该厂的生产模式发生了很大的改变,员工们站在一旁只需稍微“搭把手”即可,极大地减轻了员工劳动强度。
    

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“我们厂从2021年开始,抽调部分技术人员到河北、山东等地的多个厂家实地考察、调研,选择性价比高的设备投用到生产中,就是为了生产工艺提档升级、创造出更大的效益。”该厂生产副厂长于凤友向记者介绍道。与此同时,为了更好地服务于煤矿,焊接管厂相关人员多次深入公司各矿井下调研,积极倾听他们使用产品后的意见,并针对意见进行梳理。该厂通过在设备及工艺方面升级换代的举措,再结合实际工作情况,不仅降低员工劳动强度,还达到减人提效的目的,也由此走上了“改变”的道路。
    
该厂使用的滚丝机生产线是生产螺纹钢锚杆的生产线,而滚丝机必须和缩径机配套使用,可是,今年五月份新购滚丝机无法并入原有的生产线,请厂家介入提供技术支持,需要服务费用三万余元,该厂创新工作室的员工们经过多次交流研讨,经过反复试验,自行安装改造,利用了两天时间使新机与原有的生产线配套使用,在节省开支的同时,更贴合生产需求。
    
今年,焊接管厂与厂家共同合作研发智能轧花编织焊接网生产线。之前,该厂生产出来的产品强度低、不符合井下支护要求,使用过程中既浪费人力又耽误井下生产。在改变生产工艺后,送料—轧花—编织—焊接—智能剪切—出料码垛一气呵成,连续工作不产生废料,不仅减少了生产工序,提高生产效率,还减少了劳动力。“咱们可以算一笔账,在这条生产线上可减少2人,全年预计可减少人工费用12万元,生产效率在70-90平方米/小时,年生产21万平方米,产值是804万,减少采购金额756万,为我们厂大大省下不少钱。”于凤友说。
    
顶板支护是井下保障矿工安全的重要工序之一。该厂钢带机组在改造前需要劳动力多,一台机器需要4人,维修量较大。该厂技术人员去年六月份在经过实地考察后,与厂家合作研发全自动智能W型钢带成型机,该设备集智能化牵引、切断、冲孔于一体,免去工序间钢带的传送环节,增加安全系数,降低生产成本,现在2台机器只需3人工作,全年预计减少人工费、电费约12万元,提高了经济效益。
    
锚杆生产线是该厂重要的一条生产线,在改造前1台机器需要3人工作,经过与厂家合作研发全自动智能缝管锚杆生产线,该设备集智能化牵引、滚压、缩头、切断于一体,智能码垛,减少生产工序,节约人工成本。改造后预计年减少人工费、电费约10万元。
    
焊网机冷却系统改造后年可节约8万余元,锚杆生产线中缩径机配电系统改良后每年可节约1.5万元。
    
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大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。该厂引进新设备,在工艺流程上改革创新,在降成节支等方面共同攻坚、积极实践,不断探索升级,激发企业创新创效新引擎。




      文图: 周   雪
      编辑: 郝俊丹  唐雅楠  孙   宇
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