东山矿着力内部挖潜助推降成增效结硕果

2022-10-12 0

















今年以来,东山矿遵循“能生产的不外购、能自修的不外委”的原则,着力内部挖潜,充分发挥员工的积极性和创造性,助推降成增效取得良好效果。


精准定额,提高检修效率。该矿制定了《检修劳务定额标准》管理办法,经过前期多个部门调查研讨,对机电设备的检修、机械加工、设备检修工时制定详细的定额单价,使每一项检修费用透明、公开,落到实处,极大地提高了员工工作的积极性和检修效率。机电科设备管理组根据井下实际情况,月初对各车间下达设备检修计划,月末由经营办、材料科、工资科多部门联合考核验收,以检修数量和加工质量作为考核标准。仅今年1季度,全矿修旧制新完成产值960.2万元,比去年同期增加40.2万元,计划检修设备216台、实际完成233台,计划投入资金33万元、实际投入资金18万元,节余15万元。自制加工配件2472件,投入资金24万元,节约资金10万元。


攻坚克难,降低维修成本。该矿信息工程科和创新工作室充分发挥团队精神,利用自身技术优势,重点在矿山机电设备研修、技改等方面开展技术攻关活动。今年上半年,该矿科研团队相继攻克了部分型号采煤机变频器维修技术难题,成功维修了采煤机变频器8台、采煤机主控器及配套的遥控器5台,掘进机S150主控器6台,矿用各型防爆开关180台,节省维修费用720.33万元。


事前谋划,降低运行成本。该矿五采区1#层工作面原计划使用DSJ100/100/2×132型皮带机3台,作为采煤回采工作面下巷,皮带机随着采面回采需及时进行回撤,由于安装皮带机后巷道空间无法达到铺设轨道要求,给设备运输回撤带来很大困难。为解决这一难题,该矿技术人员,根据巷道实际状况,对皮带机进行了重新设计安装。通过在原有皮带机机头后端增加一个驱动,延长皮带机驱动运行长度,将3台DSJ100/100/2×132型皮带机改造为用1台DSJ100/100/3×132型皮带机运输代替,变五采区1#层工作面下巷皮带两段式运输为直达运输,不仅达到了工作面运送物料能力要求,解决了设备运输回撤难等系列难题,同时还提高了设备运作效率,降低安装、使用和维护成本。原检修维护人员岗位由27人减至9人,减少运输距离1400米,每年可节支电费103万元,减少2台皮带机,节支租赁费55.2万元,减少皮带机电源电缆1000米,材料费节支18万元,预计可节支176万元。不仅解决了制约生产效率的瓶颈问题,还带来了实实在在的经济效益。


        文字: 杨鑫雨

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